中石油遼河石化分公司120 萬噸/年延遲焦化裝置年處理能力為120 萬噸/年(8400小時(shí)/年),于2004年9月開車投產(chǎn)。由于人字擋板結(jié)構(gòu)簡單,洗滌效果較差,反應(yīng)油氣攜帶較大量的焦粉,造成側(cè)線產(chǎn)品攜帶焦粉和蠟油殘?zhí)己科叩膯栴}。
改造前裝置的蠟油產(chǎn)品攜帶焦粉,質(zhì)量差,無法作為催化裝置進(jìn)料,蠟油產(chǎn)品只能和重蠟油混合后去做燃料油,效益較低。
改造前裝置加工超稠油和減壓渣油時(shí),循環(huán)比在0.5左右, 循環(huán)比偏高,導(dǎo)致液體收率偏低,焦炭和干氣收率偏高。
改造前由于分餾塔中段油需要為解析塔提供熱源,重蠟油和輕蠟油需要為穩(wěn)定塔提供熱源,制約了分餾塔的換熱流程操作優(yōu)化,因此需要對(duì)分餾塔的換熱流程進(jìn)行核算調(diào)整,優(yōu)先滿足分餾塔換熱需求。
中石油遼河石化分公司采用博英??疲ū本┛萍加邢薰镜慕够逐s塔優(yōu)化技術(shù)在2018年對(duì)裝置進(jìn)行了改造,改造后的情況如下:
改造后分餾塔的分離效果得到改善,蠟油焦粉含量大大降低, 蠟油可以作為催化裂化原料。
改造后循環(huán)比從0.5降低到0.25左右,蠟油收率提高了5%左右。
改造后裝置操作平穩(wěn),防止分餾塔底和人字擋板結(jié)焦,保證了裝置長周期運(yùn)行。